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高疲勞強(qiáng)度汽車齒輪鋼工藝控制

發(fā)布時(shí)間:2023-01-05 | 來源:山西冶金 | 作者:李富等
   隨著汽車電動(dòng)化發(fā)展,對(duì)汽車用齒輪鋼提出了窄淬透性、超低氧含量、成分均質(zhì)化、夾雜物無害化控制等新要求。鑒于此,某鋼廠采用“超高功率電爐→LF→VD→CC”工藝,通過電爐氧化性控制、精煉夾雜物無害化工藝生產(chǎn)、連鑄防二次氧化等操作,批量生產(chǎn)出高疲勞強(qiáng)度的汽車用齒輪鋼。

  近年來,我國電動(dòng)汽車行業(yè)發(fā)展迅速,電動(dòng)汽車的銷量爆發(fā)式增長(zhǎng),隨之帶動(dòng)大批相關(guān)產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展。齒輪是汽車的重要零部件之一,隨著汽車電動(dòng)化的發(fā)展,要求齒輪的疲勞強(qiáng)度更高,使用壽命更長(zhǎng)。因此,對(duì)齒輪鋼的性能也提出了更高的要求:更窄的淬透性、超低的氧含量、細(xì)小而均勻的晶粒度、成分的均質(zhì)化、夾雜物無害化控制等。

  一、工藝流程介紹

  某鋼廠生產(chǎn)高疲勞強(qiáng)度齒輪鋼的生產(chǎn)流程為:100 t 超高功率直流電弧爐→100 t LF 精煉爐→100 t VD 真空脫氣爐→大方坯連鑄機(jī)。

  二、工藝控制

  通過對(duì)原有齒輪鋼進(jìn)行質(zhì)量分析,發(fā)現(xiàn)其總體氧含量偏高,同時(shí)氧含量穩(wěn)定性較差。此外,夾雜物中對(duì)鋼材疲勞壽命影響較大的 Ds 夾雜物普遍級(jí)別在 1.0~2.0 級(jí)之間,滿足不了高端汽車用齒輪鋼要求。通過過程分析,存在電爐氧化性強(qiáng)、出鋼卷渣、LF 脫氧不徹底、渣系波動(dòng)較大、VD 去除夾雜物效果較差、連鑄二次氧化等問題。為此,制定高疲勞強(qiáng)度汽車齒輪鋼冶煉工藝,使得最終產(chǎn)品完全滿足客戶要求。

  電爐低氧化性冶煉及出鋼

  超高功率電爐具有送電效率高,冶煉速度快,EBT 無渣出鋼等優(yōu)勢(shì)。由于爐內(nèi)劇烈的碳氧反應(yīng),可以對(duì)初煉鋼水起到很好的去氣、去夾雜效果。適量的氧氣可以有效去除碳、磷等元素,但過量的氧氣會(huì)使鋼液中氧含量偏高。通過采用定氧儀對(duì)鋼水中的氧含量進(jìn)行測(cè)量,其趨勢(shì)分布如圖 1 所示。

圖 1 鋼水中的碳氧趨勢(shì)線

  由圖 1 的趨勢(shì)曲線可發(fā)現(xiàn)如下規(guī)律:

  1)當(dāng)鋼水中的 w[C]≤0.05%時(shí),鋼水中的w[O]較高,達(dá)到 600×10-6~1 000×10-6 左右,且波動(dòng)較大。

  2)當(dāng)鋼水中的 w[C]在 0.05%~0.10%之間時(shí),w[O]主要集中在 350×10-6~650×10-6 之間。

  3)當(dāng)鋼水中的 w[C]在 0.10%~0.15%之間時(shí),w [O]主要集中在 150×10-6~300×10-6 之間,氧含量降低明顯。

  由于大部分齒輪鋼的 w(C)在 0.15%~0.30%之間,電爐完全可以采取高拉碳的方法,降低電爐爐內(nèi)鋼水的溶解氧含量,減少出鋼過程中鋁、硅等脫氧劑的用量,從而減少夾雜物的產(chǎn)生。在取樣后出鋼前,向爐內(nèi)噴入碳粉,進(jìn)一步脫出爐內(nèi)鋼水中的氧。根據(jù)表 1 的試驗(yàn)結(jié)果,對(duì)噴碳粉和不噴碳粉的爐內(nèi)鋼水進(jìn)行氧含量測(cè)定,平均 w[O]相差 85×10-6。說明噴吹碳粉對(duì)降低鋼水中溶解氧含量的效果明顯。

表 1 不同工藝的氧含量對(duì)比

  超高功率電爐采用 EBT 無渣出鋼方式,但是在實(shí)際出鋼過程中,隨著出鋼量的增加,爐內(nèi)余鋼量逐漸減少,不可避免地會(huì)產(chǎn)生漩渦卷渣情況。此類氧化渣不僅造成 P 含量的增加,還嚴(yán)重影響 LF 的脫氧情況,導(dǎo)致氧含量增加,用鋁量變大,鋼水中的氧化鋁夾雜物增加,不利于氧含量及夾雜物的控制。因此,在冶煉高疲勞強(qiáng)度齒輪鋼時(shí),電爐出鋼結(jié)束采取扒渣操作,將電爐出鋼的氧化渣徹底扒除干凈。扒渣操作后,有利于 LF 渣系的穩(wěn)定,從而確保氧含量及夾雜物控制的穩(wěn)定。

  LF 精煉爐強(qiáng)脫氧控制

  經(jīng)過 EBT 無渣出鋼及扒渣處理后的鋼水,渣中氧含量雖大幅度下降,但鋼水中溶解氧仍較高,需要繼續(xù)脫氧。同時(shí)脫氧會(huì)產(chǎn)生大量夾雜物,需要將夾雜物降低到足夠低的水平,才能確保氧含量和夾雜物都滿足工藝要求。為此,精煉采取如下措施:

  1)高堿度白渣冶煉。白渣是指爐渣堿度較高,F(xiàn)eO 含量較低的渣。其不僅具有強(qiáng)還原性,而且具有較強(qiáng)夾雜物吸附能力。通過提高石灰中 CaO 質(zhì)量分?jǐn)?shù)和活性,不用含 SiO2 的材料造渣,控制爐渣堿度在 6~12 之間。使?fàn)t渣的組成在 CaO—Al2O3—SiO2 三元相圖中向 12CaO·7Al2O3 的組成區(qū)域靠近,在不降低爐渣堿度的情況下,降低爐渣熔點(diǎn),提高爐渣流動(dòng)性,使之能夠更好地吸附夾雜物。

  2)沉淀脫氧與擴(kuò)散脫氧結(jié)合。在 LF 前期氧含量較高情況下,通過加入鋁線進(jìn)行沉淀脫氧。其不僅能快速降低氧含量,同時(shí)產(chǎn)生的 Al2O3 夾雜物進(jìn)入爐渣中,可以降低爐渣的熔點(diǎn),有利于快速成渣。在 LF 的中后期通過在渣面漂 SiC 進(jìn)行擴(kuò)散脫氧,確保前期鋼水中的 Al2O3 夾雜物有充分的上浮時(shí)間。

  3)強(qiáng)化精煉節(jié)奏控制。LF 冶煉過程是一個(gè)均勻鋼水成分、均勻鋼水溫度、去除夾雜物的過程,同時(shí)也是一個(gè)不斷產(chǎn)生夾雜物的過程,尤其是鋼包耐材中的 MgO 會(huì)不斷剝落進(jìn)入鋼水中。以往的生產(chǎn)工藝往往要求足夠的 LF 時(shí)間,以便去除夾雜物。通過對(duì)不同精煉時(shí)期的鋼水取樣進(jìn)行夾雜物電鏡掃描,隨著冶煉時(shí)間的增加,鋼水中的 MgO 含量呈現(xiàn)逐漸增加的趨勢(shì)。說明隨著冶煉的進(jìn)行,鋼包耐材中的 MgO 會(huì)逐漸剝落進(jìn)入鋼水中,部分夾雜物能夠上浮去除,但還有部分夾雜物在鋼水中與其他非金屬夾雜物形成復(fù)合夾雜物。因此,在冶煉超純凈齒輪鋼時(shí),應(yīng)在保證鋼水成分及溫度的情況下,加快冶煉節(jié)奏,并適當(dāng)縮短精煉爐的冶煉時(shí)間。在同樣的生產(chǎn)節(jié)奏下,間接提升了 VD 的處理時(shí)間。通過工藝的改變,使得 VD 的軟吹時(shí)間在原來基礎(chǔ)上提升了約 70%,軟吹時(shí)間的增加將更加有利于夾雜物的去除。

  VD 真空處理

  鋼水在真空條件下進(jìn)行長(zhǎng)時(shí)間的氬氣攪拌,可以使夾雜物不斷聚集、長(zhǎng)大、上浮。與精煉爐鋼水試樣中的夾雜物相比,經(jīng)過 VD 處理后,夾雜物數(shù)量明顯減少,尺寸明顯減小,鋼水的純凈度明顯提高。同時(shí)在高真空度的情況下,隨著真空度的逐漸降低,鋼水中的 C-O 平衡打破,碳的脫氧能力增加。隨著真空處理時(shí)間的增加,最終的氧含量呈現(xiàn)降低的趨勢(shì),圖 2 為高真空處理時(shí)間與鋼水中氧含量的關(guān)系。通過趨勢(shì)圖可以發(fā)現(xiàn),冶煉超純凈齒輪鋼時(shí),應(yīng)適當(dāng)延長(zhǎng) VD 的高真空處理時(shí)間。

圖 2 高真空時(shí)間與氧含量趨勢(shì)

  VD 軟吹處理

  經(jīng)過 LF 冶煉及 VD 高真空處理的鋼水,鋼水中夾雜物大幅下降,尤其是大顆粒的夾雜物去除效果非常明顯。但由于真空處理過程中,鋼液與爐渣攪拌造成鋼渣混沖,會(huì)產(chǎn)生大量的非金屬夾雜物。這些夾雜物若不能很好去除,在連鑄澆注過程中會(huì)慢慢吸附在塞棒水口上,一旦吸附到一定程度,剝落進(jìn)入鋼水中,就會(huì)形成超大顆粒的宏觀夾雜物,這對(duì)鋼材的使用是非常致命的。所以,如何去除此類細(xì)小的夾雜物是超純凈鋼冶煉的關(guān)鍵。

  夾雜物的去除需要足夠的動(dòng)力學(xué)條件。本文引入氬氣攪拌指數(shù) R,所謂氬氣攪拌指數(shù) R,是指單位面積內(nèi)夾雜物數(shù)量減少50%需要的時(shí)間。通過對(duì)不同 VD 軟吹時(shí)間的鋼水取樣分析發(fā)現(xiàn):

  1)軟吹時(shí)間≤1.5R 時(shí),隨著軟吹時(shí)間的增加,大顆粒的夾雜物去除效果非常明顯,而小顆粒的夾雜物去除效果不明顯。

  2)軟吹時(shí)間為 1.5R~4R 時(shí),隨著軟吹時(shí)間的增加,大顆粒夾雜物幾乎完全去除,大量細(xì)小夾雜物的去除程度呈現(xiàn)增加的趨勢(shì)。

  3)軟吹時(shí)間為 4R~6R 時(shí),細(xì)小夾雜物去除效果繼續(xù)呈現(xiàn)增加趨勢(shì),但趨勢(shì)放緩。

  4)軟吹時(shí)間>6R 時(shí),細(xì)小夾雜物數(shù)量沒有明顯減少,同時(shí),有少量大顆粒的夾雜物被發(fā)現(xiàn),經(jīng)過電鏡掃描,夾雜物成分含較高的 MgO。分析原因主要是軟吹時(shí)間太長(zhǎng)時(shí),鋼水與鋼包接觸時(shí)間增加,鋼包中的耐材剝落進(jìn)入鋼水中導(dǎo)致。

  因此,控制合理的氬氣攪拌指數(shù)有利于獲得良好的夾雜物去除效果。

  連鑄防二次氧化

  經(jīng)過精煉冶煉及軟吹之后的鋼水,不論是氧含量還是夾雜物數(shù)量都明顯降低,在鋼水從大包向中包澆注的過程中,一旦產(chǎn)生二次氧化就會(huì)造成氧含量的增加,同時(shí)產(chǎn)生夾雜物。因此,連鑄時(shí)采取整體式中包、中包里邊加覆蓋劑的方式,以確保鋼水不被二次氧化。

  三、結(jié)論

  1)通過對(duì)電爐采用高拉碳工藝,取樣后噴吹碳粉,從源頭降低鋼水中的溶解氧含量。

  2)LF 采用沉淀脫氧和擴(kuò)散脫氧的結(jié)合,造高堿度白渣,同時(shí)控制 LF 冶煉時(shí)間,很好地降低了鋼水中的溶解氧含量和夾雜物數(shù)量。

  3)通過控制 VD 合適的氬氣攪拌指數(shù),進(jìn)一步去除鋼水中的氧含量和夾雜物。

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